脱硫循环泵轴密封研发试制 自平衡密封研究报告二(宙斯泵业专利)
研发试制
宙斯泵业在密封技术思路虽然比较完美,但毕竟是设计,是一种理想化状态,效果如何?还是要靠实践来证明。然而当我们在国内近百家用户布点试用后,返回的结果却是很不理想:稀酸泵和脱硫泵密封磨损、密封泄漏、运行不正常、泵损坏之声,不绝于耳。有的客户甚至要退货退款,维修大队十二个人在外维修犹如救火,春节也不能回来。我们对这些情况的出现,进行全面的反思和认真的分析,探求解决的方法。经过综合分析,找到密封运行不正常的原因主要有以下几个方面造成:
1是工作原理设计类的问题,主要体现在机泵运行时,泵进出口压力场对密封产生影响,使密封部位空腔中的压力变化波动过大,造成密封运行不稳定,解决的方法:改良设计,阻断进出口压力场的影响,改进后该缺点得以克服。
2是结构设计上的问题,其中有二个问题:一是球形钢橡胶顶推圈钢性不足,输送液体在65℃以上就会变形、失效,这个问题好解决,增加强度和橡胶的耐温性即可;二是动静环松紧调节系统调节余量偏大,无标准刻度,操作人员难以掌握。造成调节不当,引起动静环磨损开裂,解决的方法减少调节余量,改变调节方式,把调节方式定量化,可操作化。此项改良也取得了好的效果。
3是密封组装方法的问题,主要体现在动静环的压紧力的松紧程度掌握无度,如果松了会漏液,如果紧了动静环磨损,这个难点是试制过程中造成问题的主要原因,这一问题经过二年多的摸索,才得以解决。
4是使用方法问题,使用方法不当主要有空机起动运转;停车后沉淀物料堵塞泵腔,堵死密封腔;起动前不进行盘车或点起动等,引起密封损坏。
5是使用工况不当引起的损坏,主要有以下几种情况:一是高吸程岗位使用,吸程超高1米(该密封不适用于有吸程的岗位);二是含固量超过30~40%(体积比)的岗位(该密封不用外接冷却水,因此固体含量过高,对密封影响较大)。三是输送介质与密封材料不匹配的岗位,例如氨法脱硫的岗位,要选耐氨的橡胶圈,否则使用寿命就不长。
宙斯泵业 通过前期近四年的努力,逐步找到了密封产生问题的成因,也同时找到了解决多种问题的方法。使得密封的制造和使用技术逐步成熟,客户的满意度也逐步提高,好消息不断传来。